渗滤液厂运行优化方案怎么写:免费分享万能通用模板

x公司一二期渗滤液厂运行优化方案

自xx年x公司二期渗滤液厂全面投产以来,整体污水处理能力全面提升,截至目前,垃圾渗滤液采用厌氧系统处理工艺处理,日均设计处理能力1200T;低浓度污水及餐厨沼液采用MBR生化系统处理工艺处理,日均设计处理能力1500T;膜系统工艺日均处理能力1500T。渗滤液厂运行优化方案怎么写:免费分享万能通用模板

远行至今,暴露出两个方面的运行问题,一方面,污水产生量落后于设计处理量,呈现出“大马拉小车”的高成本低效运行状态;另一方面,人员短缺现象严重。

一、问题分析

1、实际污水产生量分析

  • 渗滤液:按照2022年生活垃圾进场计划分析,日均垃圾接收量为3500T,结合2019-2021年垃圾平均含水率9.09%计算,渗滤液日均产生量为320T,其中雨季含水率12%则产生量420T、旱季含水率7.5%则产生量262.5T。依据近几年运行实际,每年的渗滤液产生高峰期集中在5-8月雨季期间。
  • 沼液:按照2022年餐厨垃圾调度计划,日均处理量为250T,餐厨沼液日均产生量220T、高峰期300T、低谷期150T。
  • 低浓度污水:结合近年来低浓度污水产生量统计分析,预计一、二期的低浓度污水日均产生量200。
  • 上述污水平均日均产生量为740T,高峰期为920T。

综合对比分析,一、二期设计产能远远高于实际产生量,设计产能富余。

  • 人员配置分析

目前渗滤液工作人员8人,如继续保持一、二期产线全部运行,则人员短缺,至少还需要增加4人。

二、优化运行方案

1、一期污水单线停运:即关停2号产线,1号产线单线运行。该方案可减少维修工1人;减少约10万元的消泡剂、清洗剂等物料使用,降低循环泵、搅拌器等动力装置和辅助系统的能源消耗。综合分析年均可节约成本94万元。如后期产生量提升或遇紧急事件,重启速度较快,抗风险能力强。

2、一期污水全线停运:即一期污水全线关停,仅保留二期产线运行。该方案可减少维修工1人、运行人员5人、辅助工1人;可减少约25万的消泡剂、清洗剂等物料使用,同时大幅降低循环泵、搅拌器等动力装置和辅助系统的能源消耗。综合分析年均可节约成本265万元。相比方案1,如后期产生量提升或遇紧急事件,恢复一期产线运行须两周,抗风险能力一般。

3、一期污水冬停夏启:即一期污水在冬季全线关停,仅保留二期产线运行;夏季时一期产线开启,恢复一二期同时运行状态。该方案可减少维修工1人、运行人员2.5人、辅助工1人;可减少约15万的消泡剂、清洗剂等物料使用,同时一定程度上降低循环泵、搅拌器等动力装置和辅助系统的能源消耗。综合分析年均可节约成本183万元。相比方案1、2,如后期产生量提升或遇紧急事件,恢复一期产线运行须两周,抗风险能力适中。

上述三个方案,均须实施改造措施,安装一二期渗滤液、浓缩液、污泥联通管,并降水位,用清水置换污水,整体改造成本约10万元。

综上所述,虽以上方案各有优势,但结合目前实际,为x大限度降低运行成本,也为缓解运行相关人员紧缺的现象,x公司建议优先执行方案2,即一期渗滤液厂全线停运。针对方案2在重启速度上存在一定不足,重启时间须两周,我们可以利用一二期渗滤液厂调节池来缓解重启期间,污水的存放问题。目前调节池合计容积12000立方米,可完全满足14天的调蓄能力,如遇连续降雨天气,可根据实际需求重启一期渗滤液厂一条生产线。调节池的合理使用,可有效增加方案2的抗风险能力。

  • 优化前期准备工作

1、设备改造方面

(1)一二期渗滤液、浓缩液、污泥管道、沼气管道互联互通,实现灵活调整水去向。

(2)一二期化水、污水、洗烟废水和洁净废水,以及餐厨岗中控室通讯互联,实现集中管理控制各系统。

(3)通过各岗位全能培训,已基本实现化水、污水、地磅、餐厨专业各岗位全能互通。

上述3项准备工作目前已全部进行完毕,具备开展实际优化的条件。

2、维护管理方面

为保证优化方案能切实进行,x公司已制订了详细、完善的实施方案,主要包括停运过程、停运期的维修工作、保养工作和设备管理工作,以及重启操作方案等内容。具体见附件《x公司一期渗滤液厂停运及重启方案》内容。

 

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